当前,陶瓷行业正处于转型升级、高质量发展的关键阶段。而提质增效,强化管理,则成了陶企生存与发展的关键所在。精益管理以消除浪费、持续改善为核心,为企业破局提供了有效路径。蒙娜丽莎集团桂蒙基地积极响应集团公司推行的精益战略,通过系统性识别生产浪费,建立精益小组,推动自主改善,将成果固化为制度流程,稳步推进各工序持续变革。2025年7月,集团精益小组4名核心成员入驻桂蒙基地,选定抛光A线为切入点,针对磨盘更换耗时长、设备效率提升等问题启动精益改善项目,桂蒙基地烧成一车间抛光主管胡勇担任改善项目组长。
胡勇曾深耕瓷砖抛光工艺28年,从一名一线操作工成长为抛光车间主管。改善项目确立后,胡勇快速集结跨部门骨干协同攻坚,全力开启抛光工序精益践行之旅。
锚定精益方向,破除效率瓶颈。胡勇发现,长期困扰抛光车间操作工的突出问题是“磨盘换装效率”,单个磨盘重达百斤、作业空间狭小、换装流程繁杂且更换频次很高。2025年1-6月,仅一车间抛光工序就累计更换磨盘60余次,平均换装时长为62-66分钟,严重制约产能提升。精益改善团队结合现场实际情况,锁定磨盘换装环节作为精益系统导入的突破口,以TPM管理、SMED换型等方法工具为指引设计执行方案。通过集团精益小组辅导“TPM 全员生产性维护”及“防呆防错”方法论与应用案例,胡勇及改善团队得到系统性的学习,也深度理解了精益理念与运用逻辑,实践验证,如期开展。
深耕实践,协同攻坚。在TPM改善项目推进中,胡勇以所学方法论为指导,牵头优化磨盘拆卸安装流程。他以身作则,联合抛光操作工、设备机修人员精准定位工装夹具、拆卸环境、更换标准等6个浪费环节。针对问题,他多次组织内部研讨并制定解决方案,运用SMED工具梳理磨盘换装全流程,绘制流程图并深入剖析各环节,运用 5Why分析法层层深挖发现:换装慢的根源直指工装夹具准备不配套、不齐全,人员操作不规范、设备养护不及时、团队协作低效等问题。为提升员工执行力、培养班组主动改进意识,胡勇组织现场实操培训,运用精益管理理念和方法论,将换装流程拆解为 “工具准备、旧盘拆卸、新盘安装、调试验证”四个模块。针对以上问题,拆解具体改善事项并明确负责人与完成时限,团队讨论、共创输出换装“剧本”;通过实践验证,换装时间从66分钟(普遍时间)减少至25分钟(根据业务实际更换需要实测统计),时间缩短41分钟,效率提升超60.1%。据此结果,如果桂蒙基地两个抛光车间推广应用,全年预计可减少7600+小时的磨盘换装时间,大幅提升产值。这个成绩超出团队所有人的预期,极大地鼓舞了团队士气,坚信精益方法与认真改善带来的价值。
固化成果,持续改善。为了改善效果能够得到长期维持,胡勇带领团队总结输出了《磨盘换装标准》《磨盘验收标准》《磨盘点检标准》等标准化文件,细化每步操作规范,组织“换装磨盘标准流程动作”专项训练,固化操作习惯,并且要求班组每周统计换装时间、抽查操作规范性,通过SOP标准作业程序与数据跟踪结果。历经10余次现场培训,依托“以老带新”机制,将优化流程在全抛光线推广实施。改善后近一个月以来,一车间抛光工序A、B、C三条线换装完成时间均控制在26-35分钟之间,较之前的66分钟大幅降低,显著节约更换时间、提升设备运行效率。
看板总结经验,展示成果。胡勇表示,磨盘快速换装的成功实践,让团队深刻体会到精益管理“以点带面”的效能,既激发了员工创造潜能,也彰显了跨部门协作的强大力量。作为桂蒙基地的“精益种子”成员,他依托公司营造的精益氛围与资源支持,积极推动桂蒙一车间抛光工序开展“TPM全员生产性维护”、“精益班组建设” 等活动。
精益精髓,激发潜能。抛光精益团队通过磨盘快速换装的标准化流程延伸至日常维保,加上动力设备部持续提供专业技术支持,运用 TPM 管理工具,与精益团队共同梳理输出设备“三级保养清单”,同时协助精益班组骨干指导员工落实维护工作,提升自主维护技能。一车间抛光工序磨盘精益改善项目,得到了桂蒙基地领导的高度认可,他们鼓励团队进一步激发员工潜能,将“问题分析-方案设计-效果验证-沉淀维持”的闭环逻辑固化为标准化精益改善模块,形成可复制、推广的磨盘快速换装精益管理模式。通过在车间开设“精益课堂”,每周分享5Why分析等实战技巧,胡勇带领团队开展“精益改善提案活动”,推动员工从“被动执行”转向“主动优化”,使磨盘换装“小流程”改善延伸至车间整体运行效率优化。
胡勇认为,精益管理并非短期项目,而是要长期坚持的管理变革,企业需结合行业特点与基地实际搭建适配自身的精益管理体系,驱动全员参与、持续改善,通过系统性消除浪费、提质增效,实现运营成本降低,构建企业的综合竞争力。